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山東淄博搪玻璃反應(yīng)釜生產(chǎn)廠(chǎng)家

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搪玻璃反應(yīng)釜改造前后情況對(duì)照

發(fā)布日期:[ 2015年4月7日 ] 共閱[ 2207 ]次

福建省龍巖地區(qū)工業(yè)設(shè)計(jì)院在設(shè)計(jì)淀粉水解葡萄糖生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目時(shí),根據(jù)淀粉水解的化學(xué)反應(yīng)機(jī)制和工藝操作條件對(duì)舊有的搪玻璃反應(yīng)釜進(jìn)行重新改造,改造前后的情況如下。

1原先的搪玻璃反應(yīng)釜(圖1)
圖1圖1(1)

(1)反應(yīng)釜底部橢圓形封頭中心蒸汽進(jìn)口因無(wú)法進(jìn)行改造安裝噴蒸器,導(dǎo)致釜內(nèi)淀粉乳受熱不均勻,化學(xué)反應(yīng)失控,加劇葡萄糖的分解反應(yīng)和復(fù)合反應(yīng)生成復(fù)合二糖及其他有機(jī)酸,造成淀粉和蒸汽的損耗浪費(fèi)。另封頭折邊處形成蒸汽加熱死角區(qū),該處淀粉受熱微弱糊化生成糊精,影響糖化液產(chǎn)品質(zhì)量。

(2)糖化液從頂部出料不易排凈釜底存留殘液,在瞬間真空負(fù)壓高溫下發(fā)生激烈化學(xué)反應(yīng)生成黑色素等有害物質(zhì),并在釜底結(jié)垢。

(3)反應(yīng)釜操作過(guò)程頻繁的關(guān)停制控產(chǎn)生流體變動(dòng),荷載變化及溫度壓力的波動(dòng)引起設(shè)備間斷性震動(dòng)。糖化時(shí)強(qiáng)酸高溫高壓的惡劣條件伴隨化學(xué)反應(yīng)的復(fù)雜激烈機(jī)制產(chǎn)生的熱應(yīng)力及設(shè)備本身存在局部應(yīng)力的峰值效應(yīng),在交變應(yīng)力的作用下,反應(yīng)釜的抗疲勞和耐蠕變性隨時(shí)間延續(xù),塑性變形不斷積累而逐漸減弱,因搪玻璃材質(zhì)比A3鋼差而工作條件愈加苛刻,首先產(chǎn)生疲勞裂紋和腐蝕裂紋,在一定的條件下迅速開(kāi)裂擴(kuò)展局部破損脫落。尤其是蒸汽接管根部周邊更為嚴(yán)重,其原因是根部幾何形狀突變結(jié)構(gòu)不連續(xù)性產(chǎn)生局部應(yīng)力和峰值應(yīng)力,蒸汽噴入釜內(nèi)在根部發(fā)生突變,直接沖擊根部周邊,因而該處的受力較大,峰值應(yīng)力較高,搪瓷更易損傷破壞,并且不宜修復(fù)使用。

2重新研制設(shè)計(jì)的新型結(jié)構(gòu)襯瓷糖化反應(yīng)釜設(shè)計(jì)和應(yīng)用的主要特征如下(參見(jiàn)圖2、圖3)
圖2(1)圖2(2)
圖3(1)圖3(2)

(1)反應(yīng)釜底部采用半角30。錐形折邊封頭,中心開(kāi)設(shè)蒸汽進(jìn)口并安裝新式蘭花型噴蒸汽器(噴蒸汽器均布不同角度的射蒸汽孔)。這種加熱結(jié)構(gòu)和方式有利淀粉乳受熱均勻、充分水解而轉(zhuǎn)化為葡萄糖。同時(shí)減輕蒸汽對(duì)進(jìn)蒸汽接管根部周邊的直接沖擊及因受力突變引起的峰值應(yīng)力和熱應(yīng)力增強(qiáng)所導(dǎo)制的破損程度。

(2)放料接管開(kāi)設(shè)在錐形封頭偏下方位置,有利于釜內(nèi)糖化液集合排凈,同時(shí)解決釜內(nèi)糖化液排放快速與緩沖罐排蒸汽煙囪口飄逸糖化液污染周邊環(huán)境及危害安全生產(chǎn)的矛盾。根據(jù)柏努利方程式,釜內(nèi)糖化液6min內(nèi)排凈經(jīng)降壓過(guò)渡放料管進(jìn)入緩沖罐(設(shè)置在車(chē)間屋面>此時(shí)糖化液在緩沖罐的進(jìn)口處壓力p2為:

經(jīng)計(jì)算放料管徑的變化對(duì)的系數(shù)影響甚微,如DN100與DN80在同等條件下系數(shù)相差0.24,因而常用采取加大放料管徑解決糖化液排放矛盾不十分經(jīng)濟(jì)合理,應(yīng)從提高糖化釜與緩沖罐垂直高度z2或h損的總量尋求較佳方案。本設(shè)計(jì)將頂部出料接管設(shè)置于底部,并采用錐形封頭結(jié)合蘭花型噴蒸器的結(jié)構(gòu)較好地解決了糖化液排凈和速度與排放時(shí)間和糖液飄逸的矛盾。

(3)糖化釜筒體中部增設(shè)蒸汽接管作為蒸汽加熱輔助源。即淀粉乳進(jìn)料完畢為提高釜內(nèi)淀粉乳的升溫速度促進(jìn)淀粉水解轉(zhuǎn)化,短時(shí)間開(kāi)啟使用補(bǔ)充熱源。

(4)選用耐酸耐熱瓷磚配制酚醛一一橡膠粘合劑代替搪玻璃內(nèi)襯體。并采用先進(jìn)制作技術(shù)在A3鋼與瓷磚內(nèi)襯體中間增加一層耐酸耐熱橡膠,其設(shè)計(jì)目的是:①利用橡膠本身良好的彈性緩解反應(yīng)釜受內(nèi)壓又受外壓的雙重作用力及蒸汽加熱對(duì)根部周邊的沖擊力,增加設(shè)備的抗震性,耐疲勞性和耐蠕變性。②利用橡膠優(yōu)良的粘合性能增強(qiáng)A3鋼與瓷磚的粘結(jié)力,同時(shí)也便于瓷磚局部損傷的修復(fù),提高設(shè)備利用率。

襯瓷糖化反應(yīng)釜經(jīng)多年實(shí)踐考核綜合評(píng)價(jià):

(1)蒸汽加熱系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,淀粉乳受熱均勻促進(jìn)化學(xué)反應(yīng)順利,故淀粉轉(zhuǎn)化葡萄糖收率高,產(chǎn)品質(zhì)量上乘。淀粉及蒸汽的消耗量明顯下降,企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。

(2)設(shè)備的制作采用先進(jìn)技術(shù),在A3鋼殼體與瓷磚內(nèi)襯體中間增層耐酸耐熱橡膠,提高設(shè)備的完好率和利用率。

(3)蘭花型噴燕器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)新穎獨(dú)特,采用全銅鑄造便于加工制作和安裝且造價(jià)低。

(4)錐形封頭及放料管的設(shè)計(jì)解決了釜內(nèi)糖化液的排凈、準(zhǔn)時(shí)、時(shí)間速度與糖化液從排蒸煙囪口飄逸污染周邊環(huán)境和危害安全生產(chǎn)的矛盾。

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